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冷水江市毛易镇青松煤矿 “10•21”较大煤与
www.110.com 2010-07-19 14:16

冷水江市毛易镇青松煤矿 “10·21”较大煤与瓦斯突出事故案例
2007年10月21日,冷水江市毛易镇青松煤矿发生一起较大煤与瓦斯突出事故,造成3人死亡,4人轻伤,直接经济损失104万元。
一、事故单位概况
㈠矿井概况
冷水江市青松煤矿位于冷水江市毛易镇花坪村境内,距冷水江市8km,冷江东站和电厂7km,交通十分便捷。
该矿原为冷水江市毛易镇花坪村办企业,始建于1999年,2000年正式投产,矿井生产能力为1.0万吨/年。2006年9月,冷水江市人民政府决定并报湖南省人民政府批准,该矿与相邻的棋盘石煤矿进行整合,整合后命名为青松煤矿。整合后,该矿的股份全部集中在李玉明一个人手中,总股金约1400万元。
至2007年4月份,该矿制定好整合的开采设计和安全专篇,其中整合开采设计于2007年4月25日以娄市煤生监[2007]98号文批准,整合开采设计安全专篇于2007年6月15日以娄煤安监[2007]69号文批准,整合后矿井的保有资源储量为65.51万吨,设计生产能力为6.0万吨/年,利用原青松煤矿的主斜井作为整合后的主斜井,原青松煤矿风井作东翼风井,原棋盘石煤矿主井作西翼风井。
整合设计被批准后,2007年8月份起,该矿启封了原棋盘石煤矿一翼组织进行井筒维修,其余整合工程至事故发生前尚未动工。
该矿由李玉明担任法人代表兼矿长,陈文担任安全副矿长,朱湘凡担任生产副矿长(兼任值班长),李方松任开拓副矿长,张丰柳任技术负责人,李玉先任防突专干。下设值班长6人(兼安全员、瓦斯检查员),设置了防突机构,配备了防突专干和防突工。煤矿在册职工75人。
㈡矿井基本情况
青松煤矿属合法煤矿:已由湖南省国土资源厅核发新的采矿许可证;煤炭生产许可证、安全生产许可证有待变更;矿长李玉明取得了有效的矿长资格证和矿长安全资格证。
整合后,矿井设计生产能力为6万吨/年,2007年1月至10月21日事故前共产煤0.6万吨。
矿井位于毛易矿区(南段)南平井田北部,开采石炭纪测水组煤层。井田内测水组下段(C1C1)自上至下共含煤1~6层,分别为1煤、2煤、3煤、4煤、5煤、6煤层。3煤、5煤层为主要可采煤层,但煤层不稳定,倾角一般为8~15°左右。其它煤层不可采。
3煤层结构较复杂,平均煤厚1.84m,属不稳定煤层。5煤层在矿井范围内煤厚平均为2.03m,属结构简单的较稳定煤层,5煤层距3煤层一般7m左右。
3煤层局部含0~0.2m薄层状泥岩伪顶,直接顶板为砂质泥岩,易垮落,属一级顶板;直接底板为砂质泥岩。5煤顶板为砂质泥岩夹细砂岩,放顶后易垮落,属1~2级顶板;底板为泥岩夹细砂岩,有底鼓现象。
矿井水文地质条件简单,矿井涌水量一般为5m3/h,最大为8m3/h。
根据湘煤行[2007]24号文及2006年瓦斯鉴定结果,该矿属煤与瓦斯突出矿井,矿井相对瓦斯涌出量为20.16m3/t。矿井自开采以来至本次事故前,未发生过煤与瓦斯突出。
根据湘煤行[2007]24号文,该矿的煤尘无爆炸危险,煤层无自燃倾向。
矿井采用斜井开拓,主斜井井口标高+226.15m,井筒倾角24°,落底标高+105.65m,井筒斜长296m;东翼风井井口标高+218.95m,井筒倾角28°,井筒斜长53m;矿井分三个水平开采,其中一水平标高为+180m,二水平标高为+150m,三水平标高为+105m,一、二水平已接近收尾,三水平为现生产水平。
矿井现采用中央并列式通风方式,现东翼风井安装有YBK56-Ⅱ-4№11型轴流式风机二台,配套电机功率30kW,1台工作,1台备用。矿井总进风量为782m3/min,总回风量为816m3/min。
矿井采用单回路供电,供电电源取自冷水江东站110kv供电站,并自备一组220kw柴油发电机组作为备用电源。在地面安装了2台100kvA变压器,采用380kv低压下井。
矿井安装了一套KJ75安全监测系统,配备了甲烷传感器4个,风速传感器2个,但事故前因故障没有运行。
矿井采用走向壁式采煤方法,全部陷落法管理顶板,事故前,还没有形成壁式采煤工作面。
矿井工作制度为三班作业,作业时间为:零点班00:00~8:00,早班8:00~16:00,中班16:00~24:00。
㈢矿井防突实施情况
青松煤矿设置了防突机构,配备了防突专干和防突工。
该矿的突出危险性预测及防突措施的效果检验采用钻屑指标法,突出危险性预测和防突措施效果检验临界指标为:△h2<200Pa, Smax<6kg。
该矿采取的防突措施主要是超前钻孔排放。措施规定:排放孔径为Ф42mm,一般每平方米布孔6~8个,孔深8.0m~10.0m,钻孔终点在巷道轮廓线以外2.0~4.0m。排放期为1~2天。如果措施无效,必须重新采取补救措施。
经突出危险性预测或防突措施的效果检验没有突出危险时,由该矿技术负责人审批后下达允掘通知单,但允掘进尺没有验收把关,施工现场也没有起始标志,存在超掘行为。
该矿采取的安全防护措施主要是地面放出班炮、构筑防突反向风门和避灾硐室等,并建立了压风自救系统。
矿井配备自救器80台,其中:地面存放30台,职工下井时与矿灯一起领用,井下避灾硐室内存放50台备用。
矿井没有建立瓦斯抽放系统,所购置的移动式抽放泵未投入使用。
㈣事故地点概况
事故发生在该矿11采区1131探煤巷。该采区在+105m水平运输石门布置一条通风行人兼溜煤上山(岩巷),坡度45°,一边安装有轨道,提升运料和行人,另一边溜煤,中间用木板隔开;至+137m水平时,布置+137m运输平巷(岩巷),装设轨道,采用翻斗式矿车运输;在+137m运输平巷左侧开门作1131探煤巷;在+137m运输平巷尽头用岩巷与11采区总回风巷(岩巷)贯通。在+105m水平运输石门右侧另设置一条联络上山与11采区总回风巷贯通,并布置了1131配风巷掘进工作面。
10月8日中班,事故当头距开门点5m处,煤厚只有0.3m,煤层顶、底板为砂质泥岩,矿开始实施第一次突出危险性预测,预测结果无突出危险,至10月16日零点班掘了3.0m,煤厚增至0.7m。
10月16日中班,实施第二次预测,防突工李玉先打预测孔3个, 三个孔的预测指标都超过了临界值(其中1#孔在4.0m时,测定△h2为250Pa;2#孔在4.0m时,测定△h2为220Pa;3#孔在4.0m时,测定△h2为200Pa),有突出危险。接着实施钻孔排放,打了10个孔,由于煤层变化及煤层中含有夹矸,施钻当中遇到夹矸后即停钻,孔深只有2~6m (其中1#孔仰角10°掘进2.0m遇矸,2、3、4、5、7、8、9、10 #孔掘进4.0m遇矸,6 #孔掘进6.0m遇矸),排放钻孔深度不符合规定要求。
10月17日中班,由李玉先进行效检,布孔3个,左孔前端到矸石,只测得2.0m、4.0m两处数据,中孔和右孔测得2.0m、4.0m、6.0m三处数据,效检结果无突出危险。但根据冷水江市人民政府要求,为保证“十七大” 期间的安全生产,所有煤矿一律停止生产,因此,1131探煤巷未安排掘进,至事故发生前,该当头也未下达允掘通知单。

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