事故发生过程
2004年9月9日晨7点半左右,某化工厂四车间蒸发岗位,由于蒸汽压力波动,导致造粒喷头堵塞,当班车间值班主任王某迅速调集维修工4人上塔处理。操作工李某看看将到8点下班交班时间,手里拿套防氨过滤式防毒面具,一路来到64米高的造粒塔上,查看一下检修进度。看到维修工们正在紧张地拆卸法兰螺栓时,就关心地说:“要注意安全啊!”螺栓拆完后,维修工们用撬杠撬离喷头,李某站在维修工们的身后仔细观察。当法兰刚撬开个缝,这时一股滚烫的尿液突然直喷出来,维修工们眼尖腿快迅速躲闪跑开。李某尚不知发生了什么事,躲闪不及,尿液扑了他满脸半身,当即昏倒在地。随后被在场的维修工们抬下造烂塔,送进医院抢救治疗,医生剥开李某的上衣,有衣服护着的地方还好,凡是裸露在外面的脸、脖颈、手臂均受到伤害,面额局部确诊为Ⅱ度烫伤。
事故发生原因
1.李某防护技能差。在他上塔查看维修工的检修进度时,只一味地想看个究竟,位置站得太靠前。当法兰撬开时,反应尖迟钝、躲闪慢,是导致他烫伤的直接原因。
2.李某自我防护意识淡薄,疏于防范。当他提醒他人注意安全时,完全忘记了自己也处在极度的危险环境中。虽然他手进而拿有防氨过滤式了防毒面具,但未按规定佩戴,只是把防护器才当作一种摆设,思想麻痹大意不重视,缺乏防范警惕性,是导致他烫伤的主要原因。
3.该车间安全管理不到位。在一个不足6平方米的狭窄检修现场,却集中有6人,人员拥挤,不易疏散开。更严重的是,检修现场进入了与检修无关的人员,检修负责人没有及时制止和纠正,思想麻痹大意未引起重视,结果恰恰烫伤的又是与检修无关的人员,实属不应该,是发生李某烫伤的一个重要原因。
4.该车间安全技术技能培训不到位。维修工们只顾一门心思地自顾自的检修,没有考虑周围的环境情况是否发生了不利于检修的变化;检修现场人员预防意识太差,拿着防护用具不用,哪有不被烫伤的道理?检修前安全教育不到位,检修的维修工缺乏严格的检查,安全措施未严格落实到位,执行力差。
事故防范措施
1.在全厂开展“三不伤害”事故教育。把“9.9”尿液烫伤事故编印成事故案例,操作班、维修班每天在班前会上讲,班后会上学。开展事故大讨论,从思想上提高员工们的自我防护安全意识。
2.在全厂范围内大张旗鼓地开展反违章活动。反违章指挥,反违章作业,收集违章行为造成事故的案例,编印成册,发至各生产车间、岗位、班组,组织学习和讨论。对违章行为大排查、严追究,遏制违章行为蔓延,以此作为警示教育,从而杜绝事故的发生。
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